H-198/13.7型活塞壓縮機存在一級排氣溫度高、機組振動大、一級活塞的強度和剛度不足等問題。通過改造一級活塞組件、二級缸蓋和一級活塞的結構形式,降低一級排氣溫度,減小機組振動,提高一級活塞的強度和剛度等措施,機組的整機性能得到大大改善、提高了運行可靠性、改造獲得成功。
新鋼釩于2006年6月安裝設用了兩臺H-198/13.7型活塞壓縮機。該機型為上海壓縮機有限公司1996年的產品,機組為H形回列對置往復活塞3級空氣壓縮機,傳動軸為三段式,電動機功率1250kW,設計軸功率1248kW,排氣壓力1.37MPa(表壓),設計排氣量198m3/min(大氣常態吸入,溫度30℃,絕對壓力0.0863MPa),各級氣缸直徑分別為830mm、650mm、420mm,活塞行程280mm,主軸轉速428r/min。由于當時的技術水平有限,機組在運行過程中出現了較多的問題,特別是一級排氣溫度達到190℃(進氣35℃)時,盡管采取了定期清洗氣缸冷卻水套和氣體冷卻器等措施,但未能消除壓縮機超溫現象,嚴重威脅機組的安全可靠運行,必須通過更改機組的結構參數才能解決此問題。新鋼釩與上海壓縮機有限公司進行了多次技術交流,提出并實施了改造方案。經改造,機組運行正常,取得良好效果。H-198/13.7型活塞壓縮機傳動示意圖如圖11-18所示。
1.機組存在的問題
(1)一級排氣溫度高機組運行過程中,各級排氣壓力分別為0.25MPa、0.59MPa、0.9MPa,各級排氣溫度分別為170~190℃、125℃、95℃。一級氣缸排氣溫度超過了相關規范要求,機組氣缸潤滑狀況惡化,氣閥積炭嚴重,氣閥彈簧、閥片、密封面等極易損壞,氣閥的清洗周期在500h以下,活塞環、支撐環(采用填充聚四氟乙烯材質)磨損嚴重,使用壽命短,檢修頻繁。分析其原因,主要有以下方面:
①該機組實際排氣量比當初的設計軟件計算值大,達到207.7m'/mi血,這就造成了級間冷卻器冷卻面積偏小。加上一級排氣溫度超高,使一級冷卻器出口的溫度(高于45℃)未能得到有效的降低,從而減小了二級氣缸的吸氣能力。
②二級氣缸蓋側的實際余隙比設計值大了很多,設計值是(3±0.5)mm,實際卻達到25mm,這使二級缸的相對余隙增大了4%。
這兩方面的因素使排氣壓力升高一級,進而使得一級排氣溫度進一步提高。如此周而復始的惡性循環,造成一級排氣溫度升高、效率降低,機組運行可靠性極低。
(2)各級氣缸振動大氣缸振動速度最大達到7.9mm/s,一級排氣管道振動值達到900μm。雖然氣缸振動值沒有超過規范要求,但各級氣缸排氣管道波紋補償器拉桿多次斷裂,曲軸主軸瓦、連桿甩瓦及腰瓦等多次損壞,嚴重影響了機組的安全穩定運行。
由于原設計各級缸徑的配置比例不夠合理,機組設計的壓縮比分配不合理,活塞力不匹配,氣缸、曲軸等受力狀況不好,造成了機組振動較大,運行可靠性極差。
(3)一級活塞的強度和剛度不足H-198/13.7型活塞壓縮機的兩個一級活塞為單面鼓形錐臺結構,內部肋板的布置存在較大的錐度,受力狀況不好,導致強度和剛度受到影響,運行不到1000h即發生活塞端板脫落事故。
活塞的肋板尺寸與活塞直徑尺寸不匹配、肋板在活塞直徑方向的尺寸過小,這導致在機組運行過程中,大量的氣體力作用在肋板以外的前、后端壁區域(達到43%)。這部分力又作用在應力集中的前、后端壁與活塞殼的焊接部位,導致前、后端壁與活塞殼焊接處產生疲勞裂紋并不斷擴大,最終導致活塞解體?;钊怏w后的部件表面不平整,在軸向方向的位移尺寸超出活塞的向軸、向蓋余隙,使機組發生撞缸事故。