1981年4月16日21時,廣東省某肉聯廠冷庫的一臺氨壓縮機,在連續運轉9h后,突然發出強烈的敲擊聲。位于機旁的操作人員聞聲,立即去按電控屏上的“總控”按鈕,但機器未停。他又奔回機器旁,把機器卸載為零擋,仍未見效,好在此時,一位副班長跑來,按下總控屏上的“停止”按鈕,才把機器停下來。該機從發出敲擊聲到機器停下,歷時5~7s,當時沒有發現來霜跡象。
次日,維修班根據操作工交班記錄,對機器進行合閘空轉檢查,發現第一組有敲擊聲(聲音不大),隨即停車。次日,進行拆卸檢查,發現這臺8AS- 12.5壓縮機被嚴重擊爛。2號缸損壞最為嚴重:連桿螺栓斷了兩支,一只被拉斷,一支被扭斷。連桿斷成七截,連桿大頭瓦嚴重變形,合金已被燒壞。活塞被打成70多塊,小頭銅套被打碎,假蓋裂紋,汽缸位于曲軸箱與吸入腔的間隔,靠近2號缸被打裂,呈“r”形裂紋,總長153 mm。與2,3,4號缸
連桿大頭瓦亦被燒損、變形,汽缸裙部和活塞裙部被擊爛,3號連桿被撞擊變形,1號連桿有被撞痕跡。曲軸靠近軸封端的曲柄銷拉花。
(二)事故原因
(1)機器沒有及時維修,帶病運轉。事故的開始是從2號連桿大頭一端的一支連桿螺栓被拉斷而引起的。現場檢查得出:所燒壞的四副連桿大頭瓦,瓦面合金燒壞,拉毛處已積暗色污垢,瓦底鋼背與瓦座有較長時間的徑向摩擦痕跡。這說明,這四副大頭瓦在本次事故前就已損壞,機器已帶病運轉了一段時間。
(2)由于連桿大頭瓦損壞變形,機械運行不平衡,震動加劇,導致過細的連桿螺栓松動,螺栓被拉斷(穿鐵絲孔為02.5 nun,按規定應穿452.0 mm的鐵絲,可是該機只穿了451.12 mm的鐵絲,抗拉強度僅為規定的1/3)。鐵絲拉斷后(斷裂部位在兩端合口擰緊處的薄弱環節),螺栓繼續松動,沖擊力加大,最后,導致一支連桿螺栓被拉斷,接著另一邊的一支又被扭斷,于是2號連桿活塞組件失控,導致機件的撞擊損壞。檢查中發現,3號連桿螺栓防松鐵絲亦已斷裂,螺栓已經松動。因連桿螺栓防松鐵絲過細而被拉斷,使連桿螺栓繼續松動,遭受的沖擊力加大,最后拉斷連桿螺栓,導致機件互相撞擊,是這起事故的直接原因。
(3)設備存在缺陷,操作人員對設備不熟悉,對異常情況的判斷能力差,處理意外事故的能力較差。該機電控屏上共有“啟動”、“停止”、“總控”三只按鈕,“總控”按鈕沒有接線使用,又沒有做明顯標志,也沒向操作人員交代。當機器發出強烈敲擊聲時,操作人員本想緊急停機,去按“總控”按鈕.后見不起作用,再奔回機旁撥卸載手柄(此類事故,不起作用),顯得手忙腳亂。幸好在另一位置上的副班長及時跑來按下“停止”按鈕,但時間已經延誤了5~7s,導致機件損壞嚴重。設備安裝有缺陷,操作人員不熟悉設備狀況,是加大事故損失的重要原因。
(4)在壓縮機因嚴重敲擊而緊急停機后,維修班仍采用合閘空轉的檢查方法,這是極其錯誤的.這樣做,加震了機件上的損壞,增大了事故造成的經濟損失。