案例1:某市電表廠試驗室的窗式空調器修理后不久,因電容器擊穿起火,引燃了纖維板和聚氮酸泡沫塑料結構的室內保溫層,火勢蔓延,燒毀了試驗室、裝配車間共計800多平方米的建筑物和測試儀器及成品,共損失24余萬元。
事故原因:①電容器擊穿。在空調器修理中使用了耐壓值低的電容器的次品,致使使用不久被擊穿起火。在修理中必須使用同規格的合格產品,不能使用次品或不符規格的代用品。②職工消防意識差,領導對消防不重視,車間內沒有設置消防器材。
預防措施:首先領導應取視,應有專管部門和領導來負責單位消防工作。其次定期對職工進行消防教育和消防的檢查。
案例2:空調器失火。
:事故原因:①空調器的風扇電動機沒有熱保護裝置,只有壓縮機有熱保護器。②在使用中,由于風扇因故卡住后,導致過熱起火。③在電熱冷風型空調器中是用電熱絲來加熱室內空氣.當風機發生故障,引起風址大幅度下降時,電熱絲得不到足夠冷卻,周圍空間溫度不斷上升,雖有雙金屬片熱保護器保護,但溫降后,保護器又接通,如此頗繁的反復,使雙金屬保護器觸點燒結,最后引起火災。過去一些家庭使用這種空調器的案例不少。
預防措施:①制造廠應設熱保護裝置,用彈黃卡片將它壓在電機外殼上,感受電機外表面溫度,當超過90℃時,熱保護器熔斷。切斷電路。②排除風扇卡住的故障。風扇電動機卡住事故較多,如電扇孔與電機軸是動配合,它們是通過緊固螺釘擰緊定位,如果螺釘因故松動,風扇發生位移,也會使電機卡住。③使用電熱冷風型空調器的用戶應勤對空調器檢查。
案例3:1988年某市某廠用氧氣代替氮氣對制冷系統試壓,致使冷凍油發生劇烈的氧化反應,潤滑油自燃,冷凍機隨之爆炸,死1人,重傷1人,輕傷4人。
事故原因:用氧氣試壓,這嚴重違反了操作規程。
預防措施:嚴格按操作規程辦事。
案例4:某年某冷氣機廠對2F10型制冷壓縮機用氧氣試壓時,致使壓縮機曲軸箱冷凍油發生劇烈的氧化反應,在3分鐘內冷凍油自燃,先聽到嗤嗤聲,緊接著一聲沉悶的爆炸聲,壓縮機曲軸箱炸得四分五裂,門窗玻瑞全部震壞,室內燃燒起大火,火焰從門窗躥出,造成現場5名工人傷亡,其中1人被炸得血肉模糊,當場死亡,其余4人重傷,燒傷面積達60%-80%以上。
事故原因:冷凍油因發生氧化反應自燃而產生爆炸。
預防措施:試壓時必經按操作規程辦。